现场总线在污水处理厂控制系统中的应用

时间:2014-03-10来源:网络


  (4)rs-485总线通讯在连线时只需遵循一个原则,那就是收对发,发对收。确认此连接无误,若其他没有问题,一定会成功;modbus网络的缺点是信号软弱,数据刷新的时间较长,如连接线路较长,需串接信号增强器以保证通信的正常进行。

  3.4 profibus网络原理设计

  (1)profibus-dp(decentralized periphery)是一种高速和便宜的通信连接,它专门设计为自动控制系统和设备级分散的i/o之间进行通信使用。使用profibus-dp模块可取代24v或4~20ma的串联式信号传输。直接数据链路映像(ddlm)提供的用户接口,使得对数据链路层的存取变得简单方便,传输可使用rs-485传输技术或光纤媒体。

  (2)profibus网络上共有17个站:一个master:quantum系列的140 crp 81100模块16个slave:15个wago 750-343适配器和1个wago 750-333适配器。每个子站必须包含1个适配器,1个电源模块,1个终端模块,和若干个di、do、ai和ao模块。

  (3)设定的波特率为19.2k/s。

  (4)可对从站与主站的通讯状态进行检测。

  本系统profibus连接图参见图3。

图3 profibus网络连接图

  由于采用了多个plc控制站,不仅缩小了计算机控制规模,提高了系统控制的速度和可靠性,同时由于采用合理的分布,解决了大量信号传输引起的布线问题。另外,采用多级控制,现场手动优先级最高,在上位机或plc故障的情况下,设备仍能手动操作,当上位机故障时,可手动操作,实现了集中控制,危险分散。

  profibus网络是本自控系统的核心,设备的监视和控制都是通过本网络来完成。

  3.5 profibus工程施工关键

  项目自控系统profibus子站较多,共17个站,profibus电缆总长较长,约700米,同时该厂处于雷区。使用一段时间后,发现profibus网络不太稳定,有时不能投入终端电阻;容易遭受雷击,造成profibus适配器、连接器或防雷器的损坏。针对上述问题,采取了以下方案:(1)plc及各profibus子站设备使用专用的接地网,与强电地网隔离;(2)每个profibus子站安装了电源防雷器和信号防雷器。

  采用上述方案完成改造后,profibus网络运行可靠和稳定,即使是雷雨季节,网络的故障率极低,能经受时间的考验。

  3.6 上位机监控系统

  上位机系统由两台dell台式机组成,它们互为冗余和备份;上位机采用windows xp操作系统,intouch9.0版本的工厂监控软件。上位机不仅能够实时显示全厂所有设备运行状态和各种参数值,而且能够对所有设备进行启停操作,当故障发生时,记录故障的时间、类别等信息并打印,同时屏幕闪现红色报警,提醒操作人员注意。监控计算机还显示所有设备的累计运行时间,机械工程师根据此时间可较准确地制定设备的维护保养计划,设备累计运行时间可根据权限清零。系统还具有实时曲线和历史曲线,显示主要模拟量的变化情况。管理计算机定时从监控计算机采集数据,并通过excel输出每日报表。intouch监控软件的远程监视和控制功能。该公司管理具有或类似上述自控和网络结构的三间工厂,通过三层交换机、防火墙和固定ip地址,使用移动笔记本计算机,在家里或其他地方接入互联网,建立vpn隧道,和三工厂的plc进行通讯,采集plc的数据,实现了远程监视和控制三个工厂的生产情况。实践表明,通过防火墙设置访问控制的权限和策略,远程监控工厂的生产是稳定可靠的。经过一段时间的实践和试验后,其中一工厂夜间生产可以不需要工人值班,这样就降低了劳动力,提高了工作效率。

  4 结束语

  由plc和上位机构成的控制系统自动化程度高,运行可靠,故障率低,全面反映了全厂的设备状态,减轻了工作强度,提高了工作效率。由于进水流量及水质指标cod、tn等参数变化较大,溶解氧仪或溶解氧仪+orp的控制模型有一定的适用范围和局限性,超过范围就不能很好地实现水质达标排放和能耗的降低。因此,在plc保证基本控制功能的同时,上位机在污水厂运行稳定的基础上,通过总结历史数据和运行经验,使用上位机开发出专家控制和模糊控制等后续高级控制功能,在保证出水达标的同时,又能实现降低能耗的最佳控制。

1 2

关键词: 现场总线 污水处理厂 控制系统

加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW

或用微信扫描左侧二维码

相关文章

查看电脑版